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均流式電除塵技術(shù)在燒結(jié)機(jī)機(jī)頭除塵的應(yīng)用
發(fā)表時(shí)間:2021-01-27 點(diǎn)擊:2432
電力、鋼鐵等行業(yè)的工業(yè)煙氣的排放是我國(guó)大氣第一大污染源,減排壓力巨大,除塵器是整個(gè)工業(yè)煙氣超凈治理的工藝路線中“龍頭”。大型燒結(jié)機(jī)煙塵比電阻高、顆粒細(xì)、粒徑小、粘度大等,是目前電除塵技術(shù)亟待解決的挑戰(zhàn)和難題。針對(duì)上述問(wèn)題,北京力博明科技發(fā)展有限公司聯(lián)合國(guó)內(nèi)高校,另辟蹊徑,從“板極配合”角度對(duì)電除塵器內(nèi)部流場(chǎng)及電場(chǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和優(yōu)化,突破靜電除塵器除塵效率低的瓶頸,研發(fā)出“均流式靜電除塵器”技術(shù)。該技術(shù)采用計(jì)算機(jī)模擬聯(lián)合智能優(yōu)化算法進(jìn)行方案設(shè)計(jì),確定導(dǎo)流和擾流部件幾何形狀和在電場(chǎng)內(nèi)的排布方式、電除塵器入口氣流分布板的氣流分布方案,從而延長(zhǎng)受塵時(shí)間,提高有效利用除塵面積,增大粉塵顆粒受力和團(tuán)聚吸附,顯著提高靜電除塵效率。均流靜電除塵技術(shù)在具備優(yōu)異除塵性能的同時(shí),在經(jīng)濟(jì)性上也極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),與傳統(tǒng)電除塵器改造比,改造方案成本可降低約20%。目前均流式電除塵器技術(shù)已在1家電廠和10余家鋼廠得到應(yīng)用。均流靜電除塵器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目顯著提高了我國(guó)電除塵器技術(shù)水平,為我國(guó)工業(yè)煙氣污染治理提供了新的解決方案。
1 除塵背景
在電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放改造后,鋼鐵行業(yè)的超低排放已迫在眉睫。環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》提出:到2020年底前,重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展,力爭(zhēng)60%左右的產(chǎn)能完成改造,有序推進(jìn)其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作;到2025年底前,重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)低排放改造基本完成,全國(guó)力爭(zhēng)80%以上產(chǎn)能完成改造。除塵器是整個(gè)工業(yè)煙氣超凈治理的工藝路線中“龍頭”,對(duì)后續(xù)脫硫和脫硝影響巨大。燒結(jié)機(jī)頭煙塵比電阻高、顆粒細(xì)、粒徑小、粘度大等,是目前電除塵技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)和難題。
2 燒結(jié)機(jī)機(jī)頭除塵難點(diǎn)
由于受到生產(chǎn)工藝條件的限制,大型燒結(jié)機(jī)煙塵比電阻高、陣發(fā)性負(fù)荷、煙氣成分復(fù)雜,造成部分電除塵器排放不達(dá)標(biāo),尤其是燒結(jié)機(jī)機(jī)頭的粉塵比電阻高、顆粒細(xì)、粒徑小、粘度大,是電除塵技術(shù)難點(diǎn),也成為選型設(shè)計(jì)首要考慮的因素。燒結(jié)機(jī)機(jī)頭煙塵特性見表1。
通過(guò)以上數(shù)據(jù)分析,燒結(jié)機(jī)機(jī)頭粉塵難處理的原因有以下幾點(diǎn):
(1)燒結(jié)機(jī)負(fù)壓大,設(shè)備漏風(fēng)率高,一大部分空氣未通過(guò)燒結(jié)料層,使燒結(jié)煙氣量大大增加;
(2)粉塵粒徑細(xì);
(3)粉塵比電阻高;
(4)粉塵含水分大;
(5)粉塵輕,粘性大,呈棉絮狀,清灰困難。
3 均流式電除塵技術(shù)在燒結(jié)機(jī)頭除塵上的優(yōu)勢(shì)
常規(guī)靜電除塵器在燒結(jié)機(jī)頭除塵中應(yīng)用較多,但同時(shí)也存在一些不可避免的技術(shù)難點(diǎn):
(1)高比電阻、微細(xì)粉塵難收集;
(2)燒結(jié)機(jī)頭粉塵粘性大,清灰困難以及清灰?guī)?lái)的二次揚(yáng)塵問(wèn)題;
我公司攻克了常規(guī)靜電除塵器存在的技術(shù)難點(diǎn),發(fā)明出高效、穩(wěn)定擁有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的均流式電除塵技術(shù)(專利號(hào):ZL 201510155007.5)。如圖1所示,該技術(shù)源于我公司在計(jì)算流體力學(xué)(CFD)方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì),借助大型超級(jí)計(jì)算中心,輔助優(yōu)化算法,在電除塵提效優(yōu)化模式上,對(duì)現(xiàn)有電除塵器電場(chǎng)和流場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)化仿真,提出了理想的陽(yáng)極板結(jié)構(gòu)和板極間配合模式,使得電除塵性能得到大幅度提升。
3.1 解決高比電阻、微細(xì)粉塵難收集的問(wèn)題
(1)更換陽(yáng)極板,擴(kuò)大比電阻粉塵的最佳適宜范圍
將常規(guī)電除塵器中的陽(yáng)極板換為我公司自主研發(fā)并獲得專利的新型均流式陽(yáng)極板,一體化通透式陽(yáng)極板(見圖2),該陽(yáng)極板不僅表面積大,對(duì)粉塵的捕捉、吸附和除塵的效率均有極大提高,有效收塵面積為傳統(tǒng)極板的1.3倍,并且受粉塵比電阻影響小,煙氣流通性也有所改善。
如圖3所示,通過(guò)流場(chǎng)優(yōu)化,利用F1將粉塵顆粒驅(qū)動(dòng)到陽(yáng)極板表面附近,增加顆粒碰撞陽(yáng)極板的概率,也降低顆粒運(yùn)動(dòng)過(guò)程的粘性耗散,具有更高的撞擊速度(U2>> U1)。增加各種擾流部件(以壓降最小為優(yōu)化目標(biāo)),延長(zhǎng)顆粒在本體內(nèi)的停留時(shí)間和行走路徑,增大荷電概率和被鋪集的概率。
(2)設(shè)置卡門渦街裝置實(shí)現(xiàn)高比電阻、微細(xì)粉塵顆粒聚合
如圖4所示,電場(chǎng)內(nèi)設(shè)置卡門渦街裝置,荷電顆粒通過(guò)該裝置時(shí),對(duì)動(dòng)壓、靜壓進(jìn)行優(yōu)化分布,使含粉塵氣體能充分流經(jīng)陽(yáng)極板,同時(shí)使煙氣在經(jīng)過(guò)擋板后產(chǎn)生卡門渦街,卡門渦街形成的湍流使這些微細(xì)粉塵顆粒聚合成較大粉塵顆粒,繼而被捕集。
3.2 解決燒結(jié)煙氣粉塵粘性大,清灰困難的問(wèn)題
我公司從以下幾個(gè)方面對(duì)解決燒結(jié)煙塵的清灰困難問(wèn)題做了優(yōu)化設(shè)計(jì):
(1)陰陽(yáng)極振打結(jié)構(gòu):陽(yáng)極采用頂部和底部側(cè)面?zhèn)鲃?dòng)繞臂式振打,陰極采用雙層側(cè)部振打,這樣的振打結(jié)構(gòu)振打力度較強(qiáng),容易滿足清灰需要(見圖5-6);
(2)輔助振打:根據(jù)項(xiàng)目情況輔助使用聲波清灰或脈沖清灰,配合一體化通透式陽(yáng)極板,改善清灰效果;
(3)進(jìn)行清灰振打?qū)嶒?yàn),抑制二次揚(yáng)塵:考慮到燒結(jié)機(jī)頭電除塵器幾個(gè)末電場(chǎng)的粉塵既細(xì)又輕,為盡量保證粉塵呈層餅狀落下又要盡量避免二次飛揚(yáng),我公司進(jìn)行了清灰振打?qū)嶒?yàn),在調(diào)試、控制時(shí)末電場(chǎng)的振打頻率通過(guò)微機(jī)控制可調(diào)到更科學(xué)合理的數(shù)值。
4 應(yīng)用案例
我公司成功改造的幾個(gè)案例(見表1),現(xiàn)均已正常運(yùn)行,運(yùn)行二次電壓為:45 kV-60 kV,運(yùn)行二次電流為:300-800 mA。
以南陽(yáng)市漢冶特鋼265m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭電除塵技術(shù)改造為例,該燒結(jié)機(jī)配套2*260m2的電除塵器,改造前燒結(jié)機(jī)配套的1#電除塵器不能正常工作,排放嚴(yán)重超標(biāo)(見圖7-圖8)。應(yīng)用戶要求,且排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),改造完成后保證電除塵器出口排放濃度<30 mg/Nm3。基本工藝數(shù)據(jù)如下:入口煙氣,870000 m3/h;入口煙氣溫度,120-150℃;入口煙氣負(fù)壓,-18000 Pa。
本次電除塵器改造主要基于三點(diǎn):
1)煙道入口做氣流模擬試驗(yàn),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果調(diào)整更換氣流分布板,使得煙氣均勻地流過(guò)電場(chǎng),充分發(fā)揮電場(chǎng)的工作能力;
2)對(duì)前三電場(chǎng)掏空大修,陽(yáng)極裝配系統(tǒng)、陰極裝配系統(tǒng)、陰陽(yáng)極振打系統(tǒng)、頂蓋、側(cè)部人孔門、卸灰系統(tǒng)、電加熱管、高壓電源系統(tǒng)等換新;
3)將第四電場(chǎng)陽(yáng)極板更換為均流式極板,陰極線更換為RS新型芒刺線,其它和前三電場(chǎng)相同全部換新,根據(jù)CFD流場(chǎng)模擬,加裝卡門渦街裝置使第四電場(chǎng)達(dá)到理想效果。
改造過(guò)程部分圖片如下:
該設(shè)備改造在2020年3月份項(xiàng)目完工,運(yùn)行后進(jìn)行多次除塵性能實(shí)測(cè),測(cè)試出口排放濃度均小于30 mg/Nm3,證明了所改進(jìn)三項(xiàng)技術(shù)措施的可行性。
結(jié)合我公司成功改造和新建除塵器的案例和用戶反饋,均流式電除塵技術(shù)在燒結(jié)機(jī)機(jī)頭煙塵治理上的應(yīng)用是成功有效的,除塵器出口粉塵濃度均在50 mg/Nm3以下,均流式電除塵技術(shù)大大提高了燒結(jié)機(jī)頭煙氣的除塵效率。通過(guò)由中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)組織的成果鑒定會(huì),認(rèn)為該技術(shù)為實(shí)施煙塵超低排放提供了一種新技術(shù),該成果整體上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,一致同意通過(guò)鑒定。